電廠采用石灰處理中水會產生主要成分為碳酸鈣的中水污泥。目前中水污泥主要用于建筑材料燒制、廢棄坑道填埋等。由于中水污泥主要成分為碳酸鈣,在理論上可用于電廠脫硫系統(tǒng),且無需對污泥進行脫水處理,不僅實現(xiàn)了中水污泥的資源化再利用,而且降低了處理成本。但在實際運行過程中出現(xiàn)了脫硫塔起泡問題,導致脫硫吸收塔內液位報警,影響脫硫過程正常進行。為此,本文以華能嘉祥電廠中水處理系統(tǒng)產生的污泥為研究對象,利用復合氧化物為催化劑,通過搭建的中水污泥氧化處理系統(tǒng),降低中水污泥的有機物含量,以期消除中水污泥用于脫硫吸收塔的起泡問題。
1.1 實驗材料與儀器
1.1.1 材料的名稱與規(guī)格
銅粉(Cu,分析純),二氧化硅(SiO2,分析純),氧化鋁(Al2O3,分析純),碳酸鈣(CaCO3,分析純),中水污泥(華能嘉祥電廠),石灰石(CaCO3>85%,華能嘉祥電廠自購)。
1.1.2 儀器的型號及名稱
高溫馬弗爐,總有機碳分析儀,COD分析儀,COD消解儀。
1.2 催化劑制備
采用混合煅燒法制備催化劑:按照質量比1:10:5:3將銅粉、二氧化硅、氧化鋁、碳酸鈣進行充分混合,然后轉移至500 ℃馬弗爐進行煅燒3 h。冷卻至室溫后,利用自動壓片機把所得粉末壓成厚度0.5 cm、直徑1.0 cm的圓片。將壓縮得到的圓片置于馬弗爐中,按照5 ℃/min升溫至900 ℃,煅燒2 h。冷卻至室溫后用3%稀鹽酸浸泡,利用去離子水清洗3次,干燥即得中水污泥氧化所用催化劑。
1.3 中水污泥催化氧化
如圖1所示,中試現(xiàn)場設置的4個容積為8 m3的柱形反應罐采用并聯(lián)方式進行組合,各反應罐液位高度不超過4.5 m。反應器底部填裝催化劑,高度為20 cm~200 cm,每個反應罐通入中水污泥流量為4 m3/h,反應罐頂部和底部設置有電磁閥。中水污泥處理采用連進連出模式,通過DCS集中控制系統(tǒng)控制閥門的開啟和關閉,設定污泥的平均停留時間為2 h,經高級氧化處理的污泥從脫硫地溝進入石灰漿液罐,與石灰漿液混合后進入脫硫吸收塔,塔內設有液位報警裝置,當起泡現(xiàn)象超過報警液位時,隨即發(fā)出報警信號。
每個反應罐底部設置一個臭氧分布器和一個空氣分布器,反應結束后的氣體由頂部的臭氧破壞裝置處理后排放。
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